早期的生物质发电厂一般选用蒸汽吹灰器对受热面开展除焦除灰,但实际效果达不上除焦规定。仅有停炉后用高压水清洗才可以解决。根本原因是生物质颗粒然料中钾的占比高,它的出现降低了灰份溶点,而硅和钾在燃烧环节中产生低溶点化合物,造成灰份温度低。根据实验数据,草木灰的形变温度在800上下,而锅炉的炉膛换热器温度大多数在这个区域内。因而,在高温情况下,积尘容易粘附在受热面管路外内壁,用蒸汽吹灰器难以解决沉积的焦块。
根据过去工作经验,生物质颗粒然料带蒸汽吹灰器的锅炉交付使用15天之后,主蒸汽温度的控制不用减温水调整,温度正常的保持在5100C上下。运作一个月后,得要停炉开展水清洗,不然主蒸汽温度将愈来愈偏移额定值,锅炉效率下降,排烟系统温度上升5-10。
并且生物质颗粒然料选用蒸汽排灰会出现下列问题:(1)物质吹扫面积比较有限,存有一些盲区,容易产生烟尘走廊,加重部分损坏;(2)排灰时间长造成受热面积灰太多,乃至使积尘煅烧结块,提升了排灰难度系数;(3)蒸汽排灰工作压力过高或使用时间太长,会加速金属壁厚的损坏,工作压力过低会危害排灰实际效果;(4)提升炉内烟尘环境湿度会在空气预热器处产生超低温冷疑,导致空气预热器管路比较严重浸蚀;(5)机械零件设备故障率高,维修费高。